化工一车间作为华州分公司的公用工程保障单元,负责向各装置提供水、气、蒸汽和接收污水完成处理。上半年,车间立足业务实际,从技改技措、节能提效两方面入手,集思广益,引导全员参与,扎实开展一系列节能降耗工作,凝心聚力降本增效。
除了日常基本的节能开源措施以外,车间加大了技改力度。一是脱盐水装置排放的浓水回收利用。将脱盐水装置直接排放的浓水外排管线配管至消防水池和循环水池,用于消防水、循环水的补水,对浓水进行回收利用,从而减少了生产水的消耗。二是污水处理三效装置参数的优化,在三效装置实际运行中根据设备的运行,一步一步的优化运行参数,调整蒸发温度、真空度,使三效装置的产能增高,延长三效装置运行时间,降低运行成本。三效蒸发凝液通过大孔树脂吸附装置吸附后进入综合调节池,树脂吸附装置原设计每运行26小时需要甲醇、氢氧化钠、硫酸进行脱附,并产生5吨废液,再生时间一般为10小时左右,再生期间三效装置停止运行或者低负荷运行,废水处理速度降低。车间和项目部通过优化试验,根据树脂塔产出水的水质情况延长树脂塔运行时间,最高运行可达到144小时,不仅降低了再生原料的使用,也减少了再生废液处理量,同时也增加了三效装置每日产能。
今年车间以“三个年”活动为契机,不断增强车间精细化管理水平,持续提高职工节能降耗意识,认真分析统计各车间装置的外用能使用情况,根据各车间的实际及时调整车间对外用能供用设备的开停等。如:岗位人员根据循环水的使用量,当班及时调整循环水泵开停数量,少开一台循环水泵一天节省的电量就达两千度;还有对循环水水质的调节,进一步精细化的调整加药方案,降低药品的过度消耗等。
在平时工作中,所有的节能降耗工作都要从基层做起,从小事做起,小到随手关灯、关水等,也是为节能降耗增添一份力量。所有职工齐心协力,树立节能降耗就是提质增效的理念,从大处着力提效益、从点滴处抠效益,为企业高质量发展做出应有的贡献。